Fila moodul hüppas maandumise ajal, kuid näeb välja tervikuna

Fila moodul hüppas maandumise ajal, kuid näeb välja tervikuna

Eile kell 17:03 Kesk-Euroopa aeg, Rosetta julge väike maandumismoodul hajutas kõik kahtlused ja maandus komeetile 67P / Churyumov-Gerasimenko.

"Me maandusime ja Phil jäi maandumisele üle. Me maandusime õiges kohas," ütles kolmapäeval pärast maandumist toimunud pressikonverentsil murelik Jean-Jacques Dordain, Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor. Dordén kinnitas ka, et Fila edastas signaale Rosette'i kosmoselaeva orbiidile, et kõik elektrisüsteemid toimisid normaalselt. „Meil on side ja võim, nii et me saame alustada andmete kogumist,“ ütles ta.

Loomulikult ei läinud maandumine sujuvalt, nii et me vajame aega andmete dešifreerimiseks, et mõista, mis juhtus komeedi ja Phili dramaatilise kohtumise ajal. "Komeetile maandumine on üsna raske ... aga on ka raske mõista, mis juhtus selle maandumise ajal ja pärast seda," ütles Phil Lander, juht Stefan Ulamek. "Me teame kindlalt, et maandusime ja komeetile maandusime ... meil oli väga selge signaal. Saime ka andmeid maandumismoodulist. See on väga hea uudis," jätkas Ulamek. "Aga halb uudis on see, et kinnitusfarmid ilmselt ei tulnud, nii et laskumissõiduk ei ole pinna külge kinnitatud. Nüüd me mõtleme, kuidas olukord edasi areneda," lisas Ulamek. Maal kaalub Phil 100 kg, kuid komeetil 67P äärmiselt nõrga gravitatsioonivälja tõttu kaalub laskumissõiduk alla mündi. See tegur on viinud kompleksse maandumissüsteemi kavandamiseni, mis on pigem põnev mehhanism. Phil ei saa lihtsalt komeetile maanduda, ta pidi ennast pinnale kinnitama. Phil võis komeetiga liiga suurel kiirusel kokku tulla ja robot võis kosmosesse tagasi tulla. Ja selgub, et laskumissõiduk põrkas välja, kuid Phili summutav maandussüsteem salvestas sõiduki.

„Mõned andmed näitavad, et laskumissõiduk võib olla juba pärast maandumist taas tõusnud,” ütles Ulamek. Pärast maandumismooduli päikesegeneraatorilt edastatavate raadiosignaalide ja andmete analüüsimist soovitas Ulamek, et laskumissõiduk "alustas ja hakkas pärast pinna tagasilööki hakkama". Tõenäoliselt põhjustas pöörde hooratas (tuntud ka kui reaktiivrattad, mida kasutati kosmosesõidukis lennu stabiilsuse säilitamiseks), mis lülitati välja, kui moodul alustas oma maandumist. Seega tundub võimalik, et laskumissõiduk maandus, tõusis taas, kuna ankurkarpid ei töötanud ja seejärel 2 tundi hiljem maandus veidi kaugemale algsest maandumispaigast. "Võib-olla paneme täna isegi mooduli sisse!" Lisas ta. Rosetta läks Philist kaugemale, nii et signaal kaotas, mida oli oodata. Samas märkis ESA missiooni juht Paolo Ferri, et Phil-mooduli signaal oli kadunud veidi varem kui ennustati. See oli tõenäoliselt tingitud kividest ja lainetest komeedi kivisel pinnal.

Kommentaarid (0)
Otsing